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提高炼油厂污水处理合格率的方法研究——以永

发布时间:2015-07-08 09:25
摘 要:永坪炼油厂污水场在2006年10月将原来的20吨/小时的污水处理装置扩容改建为200吨/小时,工艺流程比以前的设计更加完整,但经过一段时间的运行后,发现扩容改造后的装置在工艺、设备等方面仍存在许多问题,这些都影响污水处理的合格率,围绕这些问题,提出解决办法,从而达到提高合格率的目的。
  关键词:污水处理;三泥处理;接触氧化池
  
  环保问题它不仅关系到我们每个人的生存问题,还关系到整个群体乃至整个社会文明的延续和进步。我们集团公司提出了要把环保百年欠债在三年内还清,我厂也把环保工作列为今年重点工作之一,加之炼化公司要求污水排放合格率达90%以上,而我车间实际合格率较低,达不到要求,所以不断加大污水处理工作的管理力度,逐步提高污水合格率,力争使污水排放达国标已成为我们迫切需要解决的问题。
  
  1 污水现状及存在的问题
  
  1.1 污水场现状
  第一,我污水场装置在2006年10月底已由原来的20t/h扩容改造为200t/h,我们将装置改造前、后原则流程进行比较如下:
  
  从比较可看出,改造前和改造后工艺上有了很大的改进,池类的有效容积由原来的1200m3增加到6168m3,此装置的投用,增加了污水在装置内的停留时间,缓解了原污水装置超负荷运行的状况。
  第二,改造后的污水场自2006年11月投运以来,运行8个月的污水合格率情况表如下:
  
  由上表可看出,投运初期,生化池内生物膜经过培养驯化后,活性高,装置泥沙堆积量少,污水合格率就较高,但运行几个月后,随着泥沙在装置中的不断堆积和工艺、设备问题的逐步暴露,污水合格率逐渐降低。
  第三,污水场来水中含油、含泥沙量非常大,我们频繁外运污泥,截至2007年6月共外运污泥12396.42吨,收转污油2059吨。而装置的实际处理能力在120 t/h左右,来水量大后,装置各工序的进水参数均超指标,造成处理效果差。
  1.2 装置现存在的问题如表2

  2 造成污水合格率低的原因分析
  
  影响污水合格率的原因主要有以下两个方面:
  一是污水源头水质差。我污水场来水主要是选油站污水和一常压电脱盐污水,这些源头污水均没有经过任何预处理,就直接排入污水场。其中选油站来水中含油和泥沙量大,尤其在选油站清罐时,来水中油、泥沙量更大,去年共外运出污泥16540.02万吨,在装置运行一段时间后,会造成堆积,而现有的调节池调节能力差,暂时又无三泥处理装置,所以当泥沙量过大时,浮泥等就会流入下道工序,严重影响处理效果。而一常压电脱盐来水,水质不稳定,水温高,含硫、含碱、挥发酚等均偏高。常压污水温度一般在60℃-80℃,而污水场调节池水温要求控制在≯45℃,特别是生化池进水温度要求≯38℃,而2007年1-5月份调节池水温均在55℃左右,严重影响装置、生化运行。污水场还频繁受到高含硫、高含碱污水的冲击,2007年5月污水场受高含碱、含硫污水冲击,来水硫化物高达120mg/l,ph值高达11.69,生化停止运行13天,受此影响合格率下降为42.85%。这些都加重了污水处理的难度和负荷。
  二是工艺、设备设计存在的不合理。装置运行了一段时间后,工艺、设备等方面存在的问题和不足逐步暴露,主要有以下几个方面:第一,调节池无调节能力。调节池的有效容积仅有1500m3,只能对来水起到均质作用,使油、水、泥在重力作用下,自然分离,但对油水泥混合物,即水中夹层浮泥,却无任何处理能力,加之调节池收油、排泥都非常困难,为了防止油泥进入后续处理系统,调节池经常处与90%高液位运行 ,根本起不到调节作用。第二,浮油回收、一级降温系统效果差。因浮油回收系统和一级降温系统中的斜板在安装时没有组装成块,全部塌陷,造成油、水、泥无法分离,严重影响装置运行。
  第三,油水分离系统有效容积小。油水分离系统有效容积仅有103 m3,,非常小,污水在该系统停留时间短,气浮和加药反应时间均不够,处理效果不佳,也增加了后续工序处理负荷。第四,复合分离处理效果差。复合分离系统有效容积仅为180m3,污水与药剂反应后,絮状物还未来得及沉降,就进入了生化池,起不到沉降分离的作用,严重影响着生化的运行。
  第五,生物滤池无反冲洗工艺连续过滤器工艺不合理。生物滤池初运行时,状态良好,cod去除能力强,但长期运行后,因无反冲洗工艺,滤料严重堵塞,处理能力明显下降,需要及时反冲洗,才能保持滤料的去除能力。第六,所有刮渣机安装均存在问题,不能正常刮渣。浮油回收、一级降温、油水分离、泥水分离系统共有9台刮渣机,18副链条,不同程度的都存在安装不正,运行速度慢,脱轨等现象,刮渣不彻底,使得浮渣和浮油进入下一道处理工序,严重影响了处理效果。第七,气动隔膜泵无法使用。油水、泥水分离系统的渣刮入油泥池、生物泥池后,由气动隔膜泵送入干化场处理,但气动隔膜泵流量小,扬程低,无法使用,使用临时泥浆泵,操作又及不安全,严重影响了油水、泥水分离系统的运行。第八,无三泥处理系统。扩容改造后的油泥处理系统无法使用,装置内的油泥、污泥、生物污泥等无法进行处理,只能依赖外运,既不环保,也影响装置的运行。
  从上面的原因分析,可看出,影响污水处理合格率的主要原因有7条:水温高;调节池无调节能力;浮油回收、一级降温系统效果差;复合分离处理效果差;刮渣机安装有问题;气动隔膜泵无法使用;无三泥处理系统。
  
  3 提高污水处理合格率的途径
  
  针对上面分析提出的影响因素,我们主要从以下几个途径来解决问题:
  一是增设污水换热器。2007年6月份在我车间循环水装置区内增设了两台污水换热器,用一循水冷却常压来水,效果明显,换热温差在20℃,满足了污水进装置的温度需求。
  二是把斜板组装成块,重新填装。利用2007年10月污水场大检修的机会,将浮油回收系统、一级降温系统内原普通、未组装的斜板,更换为组装成块的玻璃钢波纹斜板,按45°角装入池内,使污水中的油、水、泥得到充分分离。
  三是增设调节罐。2007年10月动工建设了两座3000方的罐中罐,2008年6月投入使用,该罐对污水中的油泥水能进行充分沉降分离,也增加了污水在装置的停留时间,缓解了后续工序的处理负荷。
  四是改复合分离为气浮池。复合分离池内装有斜板,斜板塌陷后,根本起不到分离作用,10月份大修时我们将斜板吊出,在每个池内安装了两台气浮机和一台刮渣机,将分离池改为气浮池,增加了气浮效果。
  五是重新安装刮渣机和链条。所有处理系统的刮渣机几乎都处于瘫痪状态,无法进行正常刮渣,大修时将所有刮渣机和链条进行了重新安装和调整,使刮渣机能正常运行,提高了刮渣效果。
  六是选用、安装新泥浆泵。大修时我们重新选用、安装了吸力大、扬程远、流量大的泥浆泵四台,将生物泥池和油泥池内的渣,顺利送入干化场和新增污泥处理系统内进行处理。
  七是筛选合适的三泥处理工艺,对油泥和污泥进行有效处理。将原来无法使用的三泥脱水系统改为污泥脱水装置,采用污泥沉降浓缩-絮凝破乳-离心脱水-脱水污泥输送-离心分离液外送的工艺流程,装置处理能力为处理含水率99%的污泥55000m3/年,离心机处理能力为10 m3/h(含水率约97-98%),产生的脱水污泥1.5m3/h,年产生脱水污泥3300m3,解决了三泥处理的难题。
  八是对提高污水处理合格率的效果检查。经过这一系列的改造后,优化了污水处理工艺,满足了设备运行,对污水处理合格率的提高起到了良好的效果。我们再看一下2007年11月至今年4月的污水排放达标情况。从下表可以看出,污水处理合格率有了明显的提高。
  
  总之,污水处理是一个综合、复杂的工程,随着世界、国家对环保的严格要求,污水处理合格率不止要达国标排放,还要达到零排放,做到污水回用,这是我厂污水处理工作将面临的新问题,因此,我们在今后的污水处理工作中,仍然要不断的去优化工艺,提高设备运行效率,解决处理工作中的难题,保持污水长期合格达标排放。
  
  参考文献
  [1]刘伟.最新污水处理处置标准与资源化利用实务全书[m].北京:中国学院出版社,2005 .
  [2]安徽师范大学等.环保化工[m].南京:江西科学技术出版社,1987.
  [3]马溪平.厌氧微生物学与污水处理 [m].北京:化学工业出版社,2005.
  [4]张统.污水处理工艺及工程方案设计[m].北京:中国建筑工业出版社,2001.

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