丹丹5678
以下三篇焦化厂实习报告范文,由整理提供,欢迎阅读。
一)实习地点:邯钢焦化厂
(二)实习时间:2009年2月23日至2009年3月6日
(三)实习班级:07精细化学品生产技术
(四)实习目的:
1通过焦化厂的生产实践,弄清楚焦化厂的组成,生产过程和主要设备。了解焦化工业发展情况及其在国民经济中的作用,并组织参观与本专业有关的厂矿,为专业基础课的验证,专业课的学习建立感性化的认识。
2通过实习培养学生的生产实践观念和理论联系实际学好专业的主动性,增强学生观察事物,发现问题提出问题的能力,开阔学生的眼界,增强对专业的热爱,树立牢固的专业理想。
(五)学习方法:结合焦化厂生产实际情况和认识实习的特点,要求每个人重点比较深入的掌握,了解每个重要工段,生产原料及产品,生产工艺设备及其与其他工段车间的联系等,结合全厂参观和厂方工程技术人员的讲课,全面认识实习的任务,达到实习的目的
主要生产设施
(1)备煤车间:煤仓
配煤室
粉碎机室
皮带机运输系统
煤制样室
备煤工艺流程:原料煤——卸煤设施——受煤坑——皮带——煤场——配煤槽——配煤设备——粉碎机——贮煤塔——炼焦
焦化厂实习工作总结岁月如光,回首过去,从学校毕业到进入工厂,既有收获的喜悦和踏实,也有因不足带来的遗憾和愧疚。
2008年3月份进入焦化厂以来,在上级领导大力支持和栽培下,跟从师傅学习设备维修管理工作,通过半年的现场观摩实践,以理论与实践相结合的方针来努力进取,进而对焦化的设备部件状况、结构原理和工艺过程有了深入的了解,以此来夯实自己的专业知识,拓展自己的视野和实际操作能力,以便较好的融入了这种紧张和严谨的氛围当中,较好地完成了各项任务,与此同时,我的工作能力也有了较大的提高,对工作有了更多的自信。在较大的检修项目当中,我积极参与,努力学习检修方案和和安措,从中受益匪浅,不仅学到了很多专业知识,对检修方案和措施有了更全面的理解和把握,而且培养了我应该具备的基本素质,对以前书本中没有接触或接触不深的知识有了进一步的认识。工作以来,无论是思想上、学习上、还是工作上,都取得了长足的发展和巨大的收huo
工作心得体会
焦化厂是一个环境比较特殊的场合,高温强腐蚀对设备的正常运作带来严重的考验,设备复杂多样,检修质量的好坏直接关系到公司的经济利益和社会效益,因此做好设备的日常维护尤为重要,这就要求我们在实际操作过程当中要发扬‘5S’管理,专业点检人员和操作人员明确平常点检的主要部位,认真检测轴承的振动、温度(不大于环境温度 40℃)、异音,观察润滑油油位和冷却水量,及时发现问题及时解决处理,把握好设备的检修周期,制定严格的检修制度和检修计划,形成一定的规律运作,同时提升操作人员的技能水平,保证产量稳步提升和设备正常运行。
通过这一年多的工作时间,我对现场的运作越来越清楚,对机器设备也越来越熟悉,与同事们也是越来越亲近,随着工作越来越得心应手,我开始考虑如何在工作中取得新的成绩,以实现自己的价值。我不断告诫自己:一定要做好每一件事情,一定要全力以赴。通过这一年的努力学习,我深刻认识到:细心、严谨是机械维护人员所应具备的素质,而融会贯通、触类旁通和不断创新是决定机械维护人员平庸或优秀的关键因素。做事情的全力以赴和严谨、细致的工作态度应该是我工作作风方面最大的收获;回首过去的一年,也留下了一些遗憾,需要我引以为诫。比如:缺乏积极和别人探讨的勇气。遇到问题,喜欢自己装在心里,而不能把自己的意见和想法展现出来。还有,我的语言表达能力有待加强。或许是性格的原因吧,我不喜欢说,只喜欢埋头苦干。现在看来,这样是远远不够的,我需要面对更多的人,需要与别人沟通。一年的时光已匆匆离去,充满希望的一年正向我们走来。路正长,求索之路漫漫,公司09年的宏伟目标已摆在我们面前,我将抖擞精神,开拓进取,为公司的发展和个人价值的实现而不懈努力 。
当校车驶进马钢煤焦化公司的那一刻,我第一感觉是这里好大,这才是我想象中工厂的规模,不得不说这次实习的地方比上两次的都大,而且大很多。使我不禁开始想象里面是什么样子,没多会,校车缓慢停下,开始了我们为时两个小时的参观学习。
参观之前,相关负责人给我们放映了安全知识影像,对我们进行了安全教育并且向我们简单介绍了马钢焦化公司的相关情况。马钢煤焦化公司现有焦炉8座,年产焦炭约461万吨。近年来,干熄焦、7.63米焦炉、真空碳酸钾脱疏工艺等焦化行业节能减排技术在该公司逐步得到应用,促进了生产高效化、产品洁净化和环境无害化目标的实现。
接下来,我们排成整齐的三队进入了生产现场参观,并在工人师傅们的带领下详细了解了炼焦的相关过程。炼焦又叫焦化,是指在炼焦炉内将炼焦煤经过高温干馏转化为焦炭、焦炉煤气和相关化学产品的工艺过程。炼焦煤在隔绝空气条件下加热到1000℃左右(高温干馏),通过热分解和结焦产生焦炭、焦炉煤气和炼焦化学产品的工艺过程。
冶金焦炭含碳量高,气孔率高,强度大(特别是高温强度),是高炉炼铁的重要燃料和还原剂,也是整个高炉料柱的支撑剂和疏松剂。炼焦副产的焦炉煤气发热值高,是平炉和加热炉的优良气体燃料,在钢铁联合企业中是重要的能源组分。炼焦化学产品是重要的化工原料。因此炼焦生产是现代钢铁工业的一个重要环节。
接下来师傅们向我们简单介绍了炼焦的相关工艺。主要分为备煤、送煤、炼焦、熄焦、凉焦和筛焦。炼焦煤料的制备简称备煤,是将煤矿运来的各种精煤(或低灰分原煤)制备成配比准确、粒度适当、质量均一、符合炼焦要求的煤料。一般包括:卸煤、贮存和混匀、配合、粉碎和混合,并将制备好的煤料送到焦炉贮煤塔。
炼制优质焦炭,必须对备煤操作给予足够的重视。把煤混匀好,提高配煤的准确度,使煤质波动最小,保证焦炭的化学成分和物理机械性能的稳定,以稳定焦炭质量。因此配煤设备必须准确地按给定值配煤;配煤槽要均匀连续下煤。煤中杂物要除净,水分不能过高。煤料的合理粉碎,可以有效地提高焦炭的机械强度。
必须根据具体情况对不同的煤料确定最适宜的粉碎粒度。已经制备好的煤料从煤塔放入装煤车,分别送至各个炭化室装炉。干馏产生的煤气经集气系统,送往化学产品回收车间加工处理。经过一个结焦周期(即从装炉到推焦所需的时间,一般为14-18小时,视炭化室宽度而定),用推焦机将炼制成熟的焦炭经拦焦机推入熄焦车;熄焦后,将焦炭卸入凉焦台;然后筛分、贮藏。
最后的熄焦成为我们参观的重点。马钢焦化公司所采用的是干熄焦方法熄焦。干熄焦是目前国外较广泛应用的一项节能技术,在师傅的带领下大家在那里看了好长时间,并对其有了初步的了解。大概过程是装满红焦的焦罐车由电机车牵引至提升井架底部。提升机将焦罐提升并送至干熄炉炉顶,通过带布料器的装入装置将焦炭装入干熄炉内。
在干熄炉中焦炭与惰性气体直接进行热交换,焦炭被冷却至200℃以下,经排焦装置卸到带式输送机上,然后送往焦处理系统。循环风机将冷却焦炭的惰性气体从干熄炉底部的供气装置鼓入干熄炉内,与红热焦炭逆流换热。自干熄炉排出的热循环气体的温度很高,经一次除尘器除尘后进入干熄焦余热锅炉换热,温度降至250~270℃。
由锅炉出来的冷循环气体经二次除尘器除尘后,由循环风机加压,再经锅炉给水预热器冷却至约130℃后进入干熄炉循环使用。干熄焦锅炉产生的蒸汽或并入厂内蒸汽管网或送去发电。干熄焦相比湿法熄焦节能明显,同时,得到的焦炭质量有这明显的提高。
在马钢焦化公司我们了解了炼焦的相关工艺,更重要的是生产工艺的改进对于企业来说不仅仅是增加产能与质量,更重要的是节省了很多的成本。我们热能与动力工程专业就有对节能的研究,相信学会更多的专业知识,对此肯定有着更加深刻的认识。
我们这次去征楠焦化厂实习参观一周。主要包括前期的实习准备工作、参观实习阶段和写实习报告三个步骤。前期需要我们先了解郑楠焦化厂的概况、准备着装、查明路线等各种准备工作。我们参观实习两天,第一天参观了炼焦的两套工艺流程,第二天我们参观了化产流程。接下来是我们查找资料,整理笔记写论文。
我们到厂子以后,焦化厂的朱部长给我讲解厂子概况以及安全知识。技术员给我们介绍参观流程,并号召我们以后毕业可以来此工作。我们第一天参观了炼焦工艺。他们有两套设备,同时作业,我们份上下午参观完毕。从备煤开始,到炼焦出成品。虽然环境有些恶劣但同学们求知欲很高,师傅讲解很详细。第二天我们参观了化产工艺,有粗笨、添加化肥、焦油、焦渣、这些工作环境危险,我们都小心谨慎。参观完毕,我们谢过师傅们离开了。回到学校,我们在图书馆查找资料,整理笔记,最后我报告。通过这次去征楠焦化厂的实习,我们弄清楚了焦化厂的组成、生产过程和主要设备。了解了自己专业的一个重要方向,为专业基础课的验证,专业课的学习建立感性化的认识。同时在这次实习过程中发现自己许多方面的知识不足,为自己将来在学专业知识的过程能有针对性的弥补自己的缺陷。
非常感谢学校能安排这次实习,我认为这比讲课效果好多了,能更好的明白和掌握流。实习锻炼了我们,让我们看到了真正的化工设备,了解了化工实际作业环境,同时发现了实际缺陷与不足,激发我们学习的积极性。这是一次成功的有意义的实践活动。希望学校下次还能安排。实习感想:
现在要找工作企业往往会问我们工作经验,在大学期间的实习就是我们积累工作经验的绝佳机会,虽然这次实习是认识性实习,但从这次实习我学到了许多东西,师傅们讲的好多知识我们虽然听不太懂,但这次实习我们对以后将要学的知识有了一个宏观的认识,这都对我们今后的专业课的学习有巨大的帮助。下面就具体谈谈我的感受吧。
征楠焦化厂是一个大型的私企焦化厂,他的化工原料利用率很高,不论是煤原料还是到氨水等原料,几乎都是循环再利用。这一点让我感到很高兴,毕竟向绿色化工进了一步。化工厂里的设备布局简单合理,安全警示明显而有说服力。厂里的工人师傅们个个技术过硬。他们纯熟操练机器的样子给我留下深刻的映象。我很感谢他们给我们耐心讲解。同时也讲了作为一个专业化工工作者应该具备的素质。头脑灵活,态度严谨,时刻注意自己的人身安全。焦化厂是有两套工艺设备的,他们同时作业,从中可以看出厂子注重设备更新,充满活力。但尽管如此,焦化厂比较恶劣的环境仍使我心中不安。第一天,我们去参观炼焦工艺时风特别大,在备煤阶段,煤粉到处飞扬,我们好像是从煤坑里挖出来一样。这样日复日年复年会有多少煤被浪费掉。在熄焦时高温水靠淋洒散热,这又有多少热量的损失。这些也许不影响利润,可是对环境对能源来讲是不绿色的,不和谐的。我希望以后的工程师在设计工艺流程时能考虑能源的节省与高效利用。
除以上专业知识的感悟外,我深深的为劳动人民的智慧感到骄傲。这么大的生产设备,这样的生产工具,这样的生产流程都是我们伟大的劳动人民创造的!也许我们现在的工作技术不优秀,也许我们的工作原理不完美,但我们吃苦耐劳,刻苦钻研,一定会有优秀的技术,完美的原理。所以,作为新一代的未来的化工工作人员,我们只有好好学习专业知识,不断改进创新,为绿色和谐化工努力!
在大学我们学习的是理论知识,缺乏实践机会,通过这次实践让我学到了不少知识,开阔了眼界,明白了实际的复杂性,远不是理论上那么简单。所以感谢学校组织的这次实习机会,希望以后还能有锻炼的机会。
四川创和
[摘 要 ] 栲胶法脱硫是煤气净化的一种有效方法,在国内已经得到了广泛应用,并取得了显著效果。 栲胶脱硫作为公司的一个技改项目,投用后对焦炉煤气脱硫起到了显著的效果。本文就栲胶法脱硫机理以及在公司7.63米焦炉煤气净化中的应用进行阐述。净化后焦炉煤气煤气用来生产甲醇,原AS流程净化后煤气质量无法满足甲醇生产要求,给甲醇生产带来极大被动。公司通过技改在德国AS流程后串联栲胶+PDS脱硫成功解决了困扰甲醇生产的难题,技改项目投用后实现了焦炉气制甲醇装置稳定、高效生产。 [ 关键词 ] AS流程 栲胶+PDS 脱硫 焦炉煤气净化 1 前言 山东兖矿国际焦化有限公司是一家中外合资企业,年生产能力为200万吨焦炭及20万吨甲醇。焦炉及化产部分设备是拆迁德国凯泽斯图尔焦化厂建成,甲醇装置为国内重新设计建设。 2006年12月甲醇全系统流程打通,实现顺利投产。在甲醇系统开车后发现经化产净化后煤气指标无法满足甲醇系统原料气要求,经过公司技术人员对系统的全面分析和精心研究、并对国内多家焦炉气制甲醇企业进行考察,2007底公司决定新上一套栲胶法常压脱硫装置,现已建成投产,实现了焦炉气制甲醇装置稳定、高效生产。 2 技改原因 公司甲醇装置投产后,因焦炉气的质量严重影响了正常生产。焦炉气压缩机因焦炉气质量太差造成事故率高,抢修频繁,运转率低。由于焦炉气杂质含量高,使得NHD湿法脱硫装置无法正常运行,NHD 溶液被严重污染,造成干法脱硫剂使用寿命缩短。一年多来的运行情况已清楚表明由于焦炉气质量问题,已造成事故停车多、维修工作量大、甲醇系统开工率低、消耗费用大、安全隐患多等诸多制约生产的瓶颈问题。造成这种状况的根本原因是德国这种焦炉配套的AS流程存在很多的弊端,直接导致气体成分不合格,达不到设计值。同时即便达到设计值也满足不了作为化工原料的条件。 2.1 焦炉气含硫、苯、焦油、氨超标影响NHD正常运行 设计要求粗焦炉气经AS氨法脱酸和脱氨,设计指标焦油小于20 mg/m3,H2S低于500mg/m3,氨质量浓度低于100 mg/m3。但这些指标在德国设计中焦炉气只是作为燃料气来使用,要求不严格。而我们是作为化工原料气来使用。焦炉气用途的改变,就造成了原设计指标根本不能满足现甲醇生产指标的要求。因焦炉气脏,造成大量硫、苯、焦油、氨、粉尘等杂质带入脱硫塔。在脱硫塔中,被NHD溶液洗涤下来随溶液进入NHD溶液系统中,既造成NHD溶液性质改变,NHD溶液被严重污染,又腐蚀脱硫系统。虽然公司已采取增加过滤装置和加碱等方式,每天过滤几十袋固体杂质,效果依然不明显,设备腐蚀严重,脱硫效果差。这是影响甲醇生产最大的原因,同时也带来许多安全隐患。 2.2 焦炉气含焦油和萘严重影响压缩机正常运行 在工厂试车初期,焦炉气打氮气运行,机器运行十分平稳。既无振动,又无异常噪声。开车近一个月没有任何故障。但切入焦炉气后仅仅几天时间,压缩机便产生大的振动,段间超温,打气量严重不足,气缸、活门结焦,焦油粘连,造成压缩机事故频繁,维修工人疲于抢修。出现这种状况的主要原因是,焦炉气夹带焦油、萘、粉尘,硫化氢含量高,压缩时气温升高压力增大焦油雾气结焦,萘在升压后迅速结晶,造成压缩机过流部分结焦、萘堵,使压缩机活门、分离器等都无法正常运行,被迫停修。 2.3 由于NHD脱硫不正常,造成干法脱硫催化剂提前失效,影响合成系统生产运行 原设计铁钼、铁锰、氧化锌脱硫联合使用寿命1年以上,3年全部更换一遍。现在仅在甲醇装置设计生产负荷小于50%负荷下运行一年多,铁锰、氧化锌脱硫剂、铁钼等催化剂已经吸硫饱和,出现硫穿透,被迫提前更换脱硫催化剂。 一年多来被动的生产实践充分证明,焦炉气用途的改变必须进行进一步深度净化处理,才能满足甲醇系统净化的需要。这是用生产实践换来的结论。 3 技术改造的路线 焦炉煤气的精制是进甲醇装置前必须彻底地进行煤气净化预处理,公司下定决心,采取措施,对焦炉气预处理技改项目予以实施。焦炉气预处理改造后流程方块图见图1。4 新增栲胶脱硫工艺特点 我公司新增栲胶脱硫装置添加PDS-600脱硫剂配合使用,所以它不仅可以有效脱除H2S,而且对有机硫有着较好的脱除效果,喷射再生生成的硫泡沫还可将洗涤液中从焦炉气中洗下的焦油、萘和尘带出。焦炉气经栲胶脱硫处理后可达到如下工艺指标: 处理气量:66000Nm3/h,H2S<20mg/m3,总硫<95mg/m3,焦油<17mg/m3,奈<0.2g/m3,尘<1.5mg/m3。 新型PDS-600型脱硫脱氰催化剂的催化活性比原PDS提高了一倍,一经推广迅速在氮肥厂、焦化厂、煤气厂、天然气厂得到广泛的应用。 我公司选用PDS-600的原因: ①PDS催化剂在脱硫和氧化两个过程均有催化作用,氧化过程较其它脱硫催化剂的氧化速度快。PDS催化剂用量少,盐浓度达到一定时,副反应速度缓慢,而且副反应少,所以不需对母液进行提盐处理,脱硫液的硫容大,在再生(氧化)设备中易形成粒子较大的硫泡沫,易浮选,便于硫黄的分离和回收,不堵塔,具有清洗塔的。 ②在有栲胶的存在下,H2S脱除率大于98%,有机硫脱除率大于40%,HCN脱除率在90%以上。脱硫综合成本及其综合经济效益明显优于同类型的产品。PDS-600抗氰化氢能力强,选择性好,硫容大活性高,是PDS原型产品的二倍以上,它可高效、快速脱除高硫煤气中的H2S、HCN和有机硫。脱硫过程在PDS的催化作用下,使煤气中的H2S转化为硫黄,HCN分解为NH3和CO2。 ③脱硫成本低,经济效益显著。我公司在参考兖矿鲁南化肥厂选用PDS使用情况的基础上,在摸索了888、PDS-400型等脱硫剂的规律及机理性能后,进一步总结经验,经过对比性研究分析决定选用PDS-600型脱硫催化剂。PDS-600脱硫催化剂活性好,不仅配制溶液简单、操作方便,而且成本较低,选择性好,节碱。在实际操作中,把PDS浓度控制在30ppm以下,脱高硫时可控制到35ppm。 流程简图见图26 生产操作控制 脱硫的正常与否主要表现在脱硫效率的高低,而脱硫效率的高低最终取决于脱硫的工艺条件。因此脱硫操作的要点主要是在生产过程中控制最佳的工艺条件。一、经常调整溶液中总钒、总碱、栲胶等各个组分在规定的指标内;二、根据负荷的变化,适当调整溶液循环量;三、加强氧化再生,使溶液电位值在规定范围,保证富液在喷射再生槽内的停留时间,达到完全再生的目的。 6.1 溶液组份 溶液组份的好坏是决定脱硫效率高低的先决条件。根据工艺指标及分析数据情况,及时适量(可通过计算)补充脱硫过程中所消耗的原料,以保证溶液在工艺指标内良性运行。 6.2 再生空气用量 正常情况下液气比为1:3-1:4,液气比高,硫代硫酸钠将被氧化成硫酸钠,太低,再生不完全,单质硫析出太少,副反应增多。可通过调整喷射再生器个数及喷射再生器的吸气口开度来调节再生空气量。 6.3 溶液循环量 正常情况下脱硫贫液泵流量与富液泵流量应保持相对的稳定,即便是焦炉煤气减少。在溶液各组份适宜的情况下,焦炉煤气负荷增加,或硫化氢含量增加时,应适当增加溶液循环量,以保证气、液比和脱硫塔的喷淋密度,满足生产需要,同时应考虑溶液在脱硫塔的析硫时间和在喷射再生槽氧化时间(也就是说循环量要兼顾吸收液与再生液的相对平衡),反过来则相反。6.4 溶液的PH值 因H2S系酸性气体,因此脱硫液应保持一定的PH值,一般控制8.5-9.0,PH值太低,不利于吸收H2S及栲胶溶液的氧化,并会降低氧的溶解度,溶液再生差.但PH值太高,会加快副反应,付盐生成率高,影响析硫速度,硫回收差且增加碱耗。PH值高低主要取决于总碱度及碳酸钠的含量,可通过调整总碱度及碳酸钠含量来调节PH值. 6.5 电位值 栲胶法脱硫的吸收和再生是一个氧化还原过程,其脱硫溶液是由多种具有氧化还原性物质组成的混合溶液,具有一定的电极电位。电位值能较好地反映脱硫生产的情况。电位值低则说明溶液氧化再生差以及溶液组分不适宜,溶液中HS-、V+4均相对较高,电位值高则说明溶液氧化再生充分,溶液中V+5、溶解氧均相对较高。因此从溶液的电位值高低,可准确简便、快速的判定系统吸收及再生的好坏。一般电位值控制在-220~-180mV。 6.6 吸收温度 当温度大于30℃时吸收H2S的速度增快,也相应地加快了硫黄的析出,但温度太高时生成Na2S2O3的副反应加剧,析出硫黄颗粒容易造成设备和管道的堵塞,温度过低硫容太小,反应不完全脱硫效率低,影响水的平衡。正常情况下控制温度35-42℃。脱硫溶液温度太高时,影响系统的水平衡时,可用脱盐水加以补充降温,温度低时可用蒸汽加热盘管通蒸汽升温脱硫液。 6.7 副反应物的生成 在脱硫过程中,不可避免的要发生副反应,如副产物含量高到一定程度将会影响正常生产,因此应严格执行工艺指标,加强溶液管理,稳定工艺操作,对废液的回收,应作分析,在规定指标之内方可收回,保证系统溶液的副反应物相对稳定在许可的范围内。 6.8 PDS-600脱硫剂工艺要求及使用方法 ①煤气脱硫(以纯碱为吸收剂)工艺要求: 总碱度:0.3-0.6N(16-32g/L),Na2CO3≥5g/L。 溶液PH值:8.2-9.0。 溶液温度:35-42℃。 PDS-600的浓度:10-30ppm。 溶液在再生氧化槽的停留时间12-20分钟。 再生槽空气吹风强度:40-80 m3/(m2·h)。 ②原始开车时溶液的配制:在溶液制备槽中加入软水和纯碱,按每立方米碱液中加入3kg PDS-600计量,加入空气搅拌彻底溶解后,即可打入贫液槽用软水稀释至规定浓度后待用。 ③正常生产时一定要均匀添加,这是保证效果、降低消耗量、提高经济效益的重要手段。 7 装置投运后运行效果 自从2008年10月常压脱硫技改项目投用后,脱硫系统存在的问题基本得到解决。由于AS系统运行不稳定,常压脱硫入口煤气H2S质量浓度在500~2000 mg/Nm3范围内波动,常压脱硫出口煤气中H2S含量大幅降低。 ①出脱硫塔煤气H2S质量浓度降低到50mg/Nm3,总硫质量浓度降低到≤50mg/Nm3,脱硫效率达到95%以上,保证了生产甲醇原料气质量。 ②再生效果良好,泡沫均匀适中、易分离、脱硫液组分容易控制,悬浮硫控制在0.5 g/L以下。 ③由于净化后煤气总硫基本控制在30~50mg/Nm3,完全满足进干法脱硫原料气质量要求,所以我们将甲醇系统的NHD湿法脱硫装置停运,节约了NHD湿法脱硫化工原料费用及装置运行成本。由于焦炉气压缩机检修频率大大减少,大幅降低了检修费用。煤气质量的改善同样延长了甲醇车间干法脱硫催化剂的使用寿命。 ④甲醇压缩机活门更换次数大大减少,拆检后发现气缸、活门非常干净,基本没再发生焦油粘连及结焦情况,焦炉气压缩机运行正常。 ⑤栲胶脱硫系统生产稳定,易于操作,保证了甲醇生产装置的稳定运行。 8 结论 栲胶脱硫项目的建成应用,大大改善了甲醇生产的状况。也充分验证了栲胶+PDS-600脱硫剂对焦炉煤气净化的良好效果。通过这次技术改造,大大降低了甲醇生产成本,提高了甲醇产量,同时也省去了焦炉气压缩机、NHD湿法脱硫脱硫频繁检修的费用和干法脱硫催化剂寿命缩短造成的损失。本技术应用在国际焦化公司7.63米焦炉煤气净化中,运行至今整体运行状况良好,取得了显著的效果,节约了大量成本。 这次技术改造项目为公司稳定生产和完成生产经营目标提供了保证,间接为公司带来更好的经济效益、社会效益和环境效益。 栲胶溶液中加入PDS-600催化剂配合使用,脱硫效率高,消耗少,脱硫效率≥95%。 正常运行情况下,副反应稳定且生成率低,提盐容易,无毒性,减少了定期置换、排放脱硫液,减轻了环境污染和改善了劳动条件。 PDS-600脱硫剂硫容量大,脱硫效率稳定,不堵塔,硫泡沫易分离和回收。 尽管副盐的增长较为缓慢,但副盐浓度超过一定限度,会影响脱硫效果,因此在生产中应注意控制盐类的累积。如能提高再生塔鼓风强度到100m3/(m2·h),使脱硫液得到良好的浮选和再生,脱硫效率可以进一步提高。 栲胶+PDS脱硫在焦炉煤气净化中运用效果较为理想,运行成本低,是一种值得推广应用的煤气净化技术,尤其是在对煤气质量要求严格的焦炉气制甲醇工艺中更能体现出其应用价值。
1、被动吸附过滤式化器内部的滤网过滤空气,进而达到除菌、过滤吸除粉尘、PM2.5、甲醛等有害气体的作用。其中滤网也有多种类型,例如集尘滤网、去甲醛滤网、HEPA
氨法脱硫是利用气氨或氨水做为吸收剂,气液在脱硫塔内逆流接触,脱除烟气中的SO2。 氨是一种良好的碱性吸收剂,从吸收化学机理上分析,二氧化硫的吸收是酸碱中和反
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煤的工业分析也称煤的实用分析、近似分析或技术分析,包括煤的外在水分、内在水分、全水分、分析煤样水分、灰分、挥发分、固定碳、全硫和各种硫及发热量等项目。作为校正挥
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