沐沐沐牧
其实变频器可以无级调节电机的转速,而风机在转速下调的时候,其流量按1次方下降,全压按2次方下降,功率按3次方下降,因而当转速下调时且能满足需求时节能显著。通常选用的风机考虑到系统的最大要求选的性能均大,因此在风机驱动中广泛用变频器调节。
冬日红葉
目前,泵和风机的流量控制大部分是通过阀门或风门来实现的。引风机变频技术改造方案锅炉引风机额定功率355KW,采用6000V供电。采用高压变频器,额定输出电流48A,用于驱动额定功率不大于400KW的6000V异步电动机。引风机高压变频改造分析主电气接线图原工频控制回路保持不变,增加变频控制装置(变频器)和工频旁路装置(K1、K2、K3组成旁路刀闸柜,K2、K3具备互锁功能)。当K1、K2闭合,K3断开时,引风机变频运行;当K1、K2断开,K3闭合时,电机工频运行。变频调速后的节能效果及分析从风机转速与风量公式可知,因额定风量Q=100%时,n=100%,P=100%,若n1=90%n时Q1=90%Q,P1=72.9%P,即可节电27.1%。若n1=80%n时Q1=80%Q,P1=51.2%P,即可节电48.8%。也即转速越低时节电越多。风机改为变频控制后,系统运行稳定性和经济性上都有很大的改善和提高,主要体现在以下方面:3.1变频器实现的一次节能效益经改造后的引风机转速调节与改造前的风门挡板开度调节相比,其节能效果计算如下:(1)参数情况电动机输出功率:355KW年运转时间:6500H运转类型:工作在60%流量。(2)挡板调节状况下运行风量(Q)在60%时:需要功率84%×355KW=298.2KW全年消耗电量:298.2KW×6500h=1938300kWh(3)变频调速状况下运行风量(Q)在60%时:需要功率=55%×355KW=195.25KW全年消耗电量:195.25KW×6500h=1269125kWh(4)全年节能效果1938300-1269125=669175KWh节电率:669175/1938300=34.52%3.2变频器实现的二次节能变频调速自动根据负载情况调整输出电压,通过对电机的最佳励磁,有效地降低了无功损耗,提高系统功率因数,降低电机工作噪音,延长电机使用寿命。3结束语从上述分析可以得到如下结论:1)变频器在引风机上应用,节能效果十分明显,按前面的测算节能高达34.52%,大约1年可以收回改造投资费用。2)在引风机上采用变频调速系统后,特别采用自动闭环系统后,很好的保持炉膛负压稳定,减少了烟气热量损失,对系统经济优化运行提供了可靠保证。3)由于变频器卓越的软启动/停止功能(可以零转速启动),大大减小了启动冲击电流对电动机和电网的冲击,引风机电机现场可明显感到电机噪音大幅下降,运转十分平稳,振动极小,由此有效减小了电机故障,从而大大延长了电机的检修周期和使用寿命,同时还有效避免了冲击负荷对电网的不利影响;4)由于风门全开,杜绝了喘振、紊流及风门故障的可能;此外由于变频器特有的平滑调节,从而大大减少了风机的机械磨损,同时降低了轴承、轴瓦的温度,有效减少了检修费用,延长了风机的使用寿命。5)高压变频器所具有的优越性能和技术特点,保证了送引风系统的工艺要求能够完美的实现,并达到最佳的运行状况。
你要的针对性太强,而且1般这东西都是要钱的,所以发了个相关的你参考引用1下 呵呵 如果实在找不到你就花钱买吧~~1.1优化燃烧系统设计 内燃机技术的发展在很大程
汽车油耗的高低,依据汽车生产到汽车使用这个过程进行分析,是由汽车本身的耗油量、汽车的使用驾驶因素以及汽车维护保养水平的高低决定的。我整理了浅析汽车节能技术论文,
从变频器节能的角度出发写,变频器应用到风机、水泵负载上节能效果显著,功率与转速的平方成正比,这方面资料网上很多,搜一下就有了
目前,泵和风机的流量控制大部分是通过阀门或风门来实现的。引风机变频技术改造方案锅炉引风机额定功率355KW,采用6000V供电。采用高压变频器,额定输出电流48
切,楼上的收钱的。采纳率才10%。 等级有鸟用