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呼啦啦达人
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一个老神仙

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全负压煤气净化系统的现状及改进摘要E介绍了全负压煤气净化系统投产:6年来的生产现状、主要技改措施和仍存在的问题。关键词:煤气净化全负压系统生产现状改进措施!煤气净化系统的现状我公司的煤气净化系统采用的是与29;1<=5型;(焦炉配套的>?循环洗涤工艺@一期工程于:AA1年A月投产@净化系统处于半负荷B煤气处理量54 8万(0 C’D状态。二期工程于:AA0年A月投产,煤气处理量达8万(0 C’。从511:年以来@因焦炭产量增加@使煤气净化系统处于平均处理量达84 8万(0 C’B峰值时可达;4:万(0 C’D的超负荷运行状态。为此@我们通过对冷却水量、洗液量等指标的相应调整,逐步形成了一套较为成熟的管理操作方法,保证了煤气净化系统的稳定运行,各项指标见表:。由于全负压煤气净化工艺的吸气机设置在末端,整个过程都处于低温状态,有效避免了正压工艺中鼓风机后的煤气温升问题。另外@在吸气机房增设了风扇和空调等降温设备,保证了主电机的安全运行。脱酸蒸氨系统运行也很正常,保证了生化废水达标和洗涤系统的稳定运行。"存在问题和改进措施B:D经多年运行,换热器出现了不同程度的腐蚀、内漏和堵塞,严重影响净化系统的正常运行。为此,我们先后增加了一台贫6富液板式换热器、一台汽提水6循环水板式换热器。并将剩余氨水换热器由列管式改为螺旋板式。根据洗液的流量和温度7采取了加压反冲吹扫和更换芯子等处理措施,保证了煤气净化系统的稳定运行。部分煤气管道也因局部腐蚀出现漏点,经焊补后运行正常。8 2 9因电捕焦油器的捕焦油效率下降7使煤气中的焦油含量高达3:2;<*!。为此7将其中一台的电晕丝由单根单股改为单根多股绞线7保证了放电的均匀7绝缘部分由一个瓷缸改为三个吊装瓷瓶,不但易于检修,还增加了电晕丝的稳定性,保证了电捕焦油器的稳定运行。今年4月,因发生绝缘箱磁缸爆裂、电晕丝折断和短路等故障进行了大修。目前7电捕焦油器后煤气中的焦油含量已降至!3*;<*!以下,最低值仅为4:=*;<*!。8!9液相带油造成设备和管道的堵塞。该系统的除油过程集中在机械化澄清槽、初冷器和电捕焦油器。当除油效果不好时,焦油会随洗涤富液和剩余氨水带入脱硫富液中,随后进入脱酸蒸氨工序,易造成列管式换热器和板式换热器的堵塞。针对上述现象,采取了如下措施。"9在澄清槽和剩余氨水槽之间增加一台">3*!的卧式槽,作为循环氨水的重力沉降除油槽,并在剩余氨水槽和富液槽内增设斜向隔板7在槽壁的不同高度增设放油口7定时放油。2 9新建一套剩余氨水的气浮除油装置,除油率达53?@A3?7同时可降低系统中萘的含量。经气浮除油后的剩余氨水送入脱硫塔。!9原设计的固定铵塔和挥发氨塔闪蒸室的泵吸入口较低7沉积在底部的焦油极易被吸入管道,造成系统的堵塞。提高泵的吸入高度后,并定时放油,大大降低了堵塞的几率。8 4 9冷凝工序的改造。南北两台冷凝液槽各有两台液下泵,一开一备,现在北冷凝液槽增设一台自吸泵,并改造了相应管道,使自吸泵在清槽等特殊操作时可改抽南槽中的冷凝液。8 5 9脱酸蒸氨工序的改造。增设一台贫富液板式换热器和一台循环水6汽提水板式换热器,降低了贫液和汽提水进入后段换热器的温度,减轻了后段的冷却负荷,既提高了富液的预热温度,又节约了蒸汽。酸汽回炉管因腐蚀产生内漏7无法使用。当克劳斯炉灭火时7酸汽就无路可通。为避免脱酸塔形成真空而吸瘪,在脱酸塔顶加装了!53**的放散管。原设计中7进入新水池中的地下水只用现场阀门控制,由于生产过程中用水量的变化易造成新水池满流或抽空。为此7在新水池进口管上加装浮球阀,实现了液位的自动控制,既可避免水的浪费,又可减少事故的发生。脱酸贫液泵的轴承为内循环式,冷却介质为脱酸水,若瞬间中断,轴承就会因迅速升温而损坏。贫液泵的冷却水系统改造为软水冷却后,从未出现过轴承烧坏现象。同时7增设一台备用脱酸塔,这样7检修脱酸塔时系统可不停工,缓解了脱酸塔检修时对废水生化处理系统的冲击。8>9洗涤工序的改造。增设洗氨塔碱洗段的循环碱液流量计,以便准确掌握循环碱液流量,确保碱洗段的脱硫效率。原设计将各伴热汽的冷凝液、两苯塔间接蒸汽冷凝液和蒸汽管网的冷凝液经疏水阀排入地沟。现将冷凝液集中送入固定铵塔,既节约了固定铵塔蒸汽,又杜绝了蒸汽的跑冒滴漏。将剩余氨水换热器由列管式改为螺旋板式,既可用循环水冷却,也可用新水冷却,解决了因冷却水供应不足而造成剩余氨水温度过高的现象。将富氨水和半富氨水的换热器由列管式改为螺旋板式,提高了换热效率,可降低洗液温度和保证净化指标。将洗苯塔喷头改为无堵喷头,提高了洗苯效率。8 A 9吸气机的改造。在吸气机主电机国产化的同时,加装了手动调速系统,当自动控制系统发生故障时7可进行人工控制。!改进生产操作8"9电捕焦油器运行的好坏直接影响煤气中的含油量,定期用热氨水冲洗7以防止煤气中的焦油附着在沉淀极上7再用"5@氮气保护绝缘箱。停用氮气时使用净煤气,并制定了严格的切换制度,切换时必须先放水,以防水汽进入绝缘箱而损坏瓷缸。8 2 9三台初冷器两开一备,定期冲洗下液管,及时调节循环水量,确保煤气集合温度在"C@23D 7以降低系统的堵塞几率。8!9本工艺采用.EF集散控制系统,实现了生产的自控调节,主要测点都由微机监视和控制。但在调节吸气机吸力时,必须同时观察上升管压力的变化情况。为此,我们在组画面上增加了设置,把相关紧密的测点设在同一组内=还增设了报警和联锁功能,进一步完善了操作控制。;6<两苯塔采用液相进料,塔底用54>?,+间接蒸汽加热。自从苯加氢分厂的富萘苯残渣送入粗苯工段后,曾出现过两苯塔油管因萘结晶而严重堵塞的事故,现在管外加装蒸汽拌热管,至今未出现过堵塞现象。#存在问题;:<焦油磁力泵前的过滤网拆开清理频繁=工作量大,环境恶劣。;1<焦油精制产生的硫酸钠分离水、酚工序的分离水和焦油罐分离水=虽有几种送入@A循环系统的方案,但对系统的乳化仍不容忽视。;0<因增压机后压力调节阀的放散位置在阀后,曾出现过因无法调节而停机修阀,造成克劳斯炉和氨分解炉灭火达数小时。增压机意外停机时,常因传动轴被焦油粘住而无法正常开启。;6<微机控制系统配置有两台监视器=曾多次出现死机、黑屏、信息丢失、键盘无法调节等现象。;8<克劳斯装置仍存在酸汽回炉管内漏和硫磺尾气分析仪无法正常运行等问题,氨分解器的堵塞问题也未完全解决。\

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迷路的小花猫。

Coking production of iron and steel industry as an important component of the national economy plays an increasingly important role. In a market economy will become more intense competition today, how to improve the quality of products and coke production and reduce energy consumption, and effectively reduce environmental pollution, is an urgent and important task. Coal than the precision of a direct impact on the quality of coke, thereby affecting the entire coking plant production and efficiency, improve the automatic control system to achieve coal, is a very practical significance of the topic. First of all papers on the automatic blending system of background, development trends were reviewed in order to automatically coal coking plant systems for research, in-depth analysis of the impact of blending the many factors and quality improvement measures and automatically blending the function of the system Demand for an analysis on the basis of this design based on the Fuyyz-PID strategy of the automatic control system blending the overall structure and hardware implementation programme. Papers used Intellution's iFix configuration software developed automatic control system, the top coal-monitoring software, software configuration through the process control algorithms, and the cumulative sum analog, digital input and output interfaces and man-machine interface Screen, and other functions. Among the research results in Shandong Yankuang International Coking Co. Ltd. coking plant into production, but so far the plant has developed into an annual output of up to million tons of coke production base. Running results show that the system is running stable and reliable, high-precision control, blending accuracy of 99 percent. The papers have plans, table reference articles. Key words: automatic coal coking plant Fuzzy-PID control at the scene of Operation

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jiujieayiyua

焦化企业节能生产中电气自动化的运用探讨论文

在个人成长的多个环节中,大家都接触过论文吧,借助论文可以达到探讨问题进行学术研究的目的。那要怎么写好论文呢?以下是我为大家整理的焦化企业节能生产中电气自动化的运用探讨论文,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

摘要:

随着现代化科学信息技术的持续发展,我国电气自动化也得到了快速发展的机遇,在这种情况下,传统焦化厂工业电气自动化也开始借助新技术来完成自身的可持续发展。越来越多的焦化厂在开展生产工作时开始将节能、减排理念融入到了实际当中。而本文便是在此背景下对工业电气自动化技术在焦化厂节能中的应用展开详细的探讨与说明。

关键词:

节能工程;焦化厂;工业电气自动化;应用研究;

引言:

我国经济快速发展的当下,各项技术的发展日新月异,自动化技术作为行业连接的桥梁,为社会发展提供了巨大的推动力。而我国在第一时间认识到绿色工业革命为日后社会发展的主流,开始积极号召焦化企业开展绿色、环保的生产流程,并将工业电气自动化技术融入到焦化厂节能生产当中,为企业的经济效益与社会效益的提升奠定良好的基础。

1、焦化厂的节能技术

焦化厂作为专门从事冶金焦炭生产及冶炼焦化产品、加工、回收的专业工厂,其在日常的生产及冶炼工序中借助工业电气自动化技术提高了自身的生产效益,并有效降低了人力、物力与财力的消费,在这一定程度上实现了焦化厂经济效益的提升。但是随着国家管理的日益严格,高能耗、重污染一度成为焦化的代名词,能否可持续发展已经成为了焦化行业所关注的焦点,焦化厂也意识到只有节能减排才可实现可持续发展,因此提高焦化企业生产过程中的节能环保显得尤为关键。而在这一趋势下,工业电气自动化节能技术的运用起到了关键性的作用,为焦化企业的可持续发展提供了源源不断的动力,同时提高整个行业的自动化控制水平。

2、焦化厂工业电气自动化在节能技术的应用措施

电气技术方面

为有效改善焦化厂环境改善同时提高设备节能效率,目前焦化企业主要从以下几个方面做到新技术不断推广应用。

1)新技术。随着焦化企业大面积的使用中压变频器,提高焦化厂工业电气自动化控制水平,达到了高效节能效果,但是在实际运行过程中,变频器的作用发挥不是十分明显,多数都是手动进行固定频率设定,与设备的`联锁较难实现,随着无线通讯技术的快速发展,给设备自动化控制增加了有力手段,比如出焦除尘的高低速联锁可以通过无线通讯进行联锁,筛焦除尘可以与下料口的操作实现联锁,高压水泵与用户端实现压力联锁控制等。

2)新设备。另外在正常生产过程中为节约大量电能,可以将目前成熟的节能型电力设备运用到实际的生产中,生产现场照明全部选择LED照明,并在皮带通廊实现两地控制,做到"人走灯灭"达到节能目的;道路照明采用工业互联方式进行自动控制,通过手机APP实现远程控制。与此同时,还可以通过对调整每个回路的电气负荷进行优化线路负荷,使得整个工业电气可以为生产提供高运行效率,并可以减少能源的消耗。

3)新管理。新工程从项目建设开始对于电机的选择严格按照国家绿色发展要求进行电机选择,尽可能选择一级能效电机,坚决杜绝选择国家禁止的高耗能电机;通过一系列的新管理实现节能目的。

自动化技术方面

随着焦化厂工业电气自动化技术的快速发展,并得到广泛应用,将以前比较复杂的改造变得越来越简单,并在节能生产中发挥出不俗的效果,通过工艺优化结合自动化控制技术,对生产过程中的细节进行深入摸索、改造,在优化工艺的同时也取得了明显的经济效益,主要列举一下成功的案例:

1)除尘系统除灰刮板机的控制优化。按照原设计除尘系统刮板机是连续运行的设备,因焦化厂的除尘设备多,刮板机的耗能十分大,针对这个问题,工艺及技术人员通过自动化技术进行软件优化,在不增加硬件投资的前提下,对软件进行重新编制,根据现场实际生产情况实现刮板机间歇运行,仅此一项焦化厂每年可节约电能30余万kWh,创造了可观的经济价值。

2)全厂控制室的整合。以前多数焦化厂的控制室为分散性的控制室,根据生产工艺主流为:备煤及配煤控制室、炼焦控制室、化产控制室、运焦控制室以及生产调度室,优缺点十分明显,优点为:生产与点检联系方便,发生故障时反应较快。缺点为:人员配置多,设备管理难度大,无法实现全厂统一管理,根据这种情况,目前主流焦化企业大多已经在建或已建成全厂集中管控中心,利用先进的自动化技术将全厂控制室进行整合,实现管控一体化取得了良好的经济效益及社会效益,经过全部控制室的整合后,大大提高了生产效率,节约了人员配置,操作人员可以减少50%,设备的自动化控制水平也得到了大幅度提升,为企业的下一步管理水平的提升创造了良好条件。

生产工艺方面

近几年焦化行业工艺技术也取得了大幅提升,但是有效的将自动化技术在新工艺中加以优化应用,可以取得良好的节能效果与经济效益,下面就工艺技术与自动化技术相结合在节能中的应用列举成熟的案例,希望同行业得到借鉴,达到共同进步。

脱硫脱硝工艺与VOC工艺共用燃烧设备

随着焦化环保要求的愈来愈严格,近几年新的工艺在焦化厂遍地开花,在进行环保整治及工艺改造的同时,一定要全盘考虑,节约投资及运行费用,最好将新改造工艺的控制系统利用先进的控制技术全部链接,实现大网络、大数据的统一平台。在脱硫脱硝工艺设备配套包含了用于脱硝催化剂的再生燃烧系统,但是利用率很低,基本上两年才运行15天左右,新增VOC处理工艺对于气体的异味处理最好办法就是燃烧,两套工艺距离比较远,这样先进的自动化控制技术就可以将两套控制系统很好的结合起来,两套工艺利用先进的自动化技术实现燃烧系统的共用。实现节约投资及运行费用,最终实现节能目的,取得良好的经济效益及环保效益。

干熄焦中压蒸汽在煤调湿工艺中的应用

目前焦化企业的干熄焦工艺愈来愈普遍,该工艺实现了利用焦炭余热进行发电,同时提高了焦炭质量,在发电的同时也产生大量的蒸汽,而煤调湿技术恰恰是利用蒸汽对焦化入炉煤进行间接加热,将炼焦煤装入焦炉前先进行水分的去除,并将煤的水分保持在9%左右的范围内,之后实施装炉炼焦操作。在实际生产过程中将干熄焦的蒸汽经过减温减压装置后,利用先进的工业电气自动化技术将干熄焦蒸汽压力控制在工艺要求范围内,大量的用到煤调湿系统中,为保证生产运营安全,两套控制系统之间设置安全联锁系统,将蒸汽压力、流量、温度与煤调湿系统运行进行联锁,达到安全稳定连续运行,目前这项技术已经得到工业应用,并且取得了良好的节能效果。在节约焦炉加热煤气的同时也减少了剩余氨水量,减轻了废水处理装置的生产负荷。由此可见,这一技术从根本上提高了焦炭的应用质量、降低炼焦所消耗的资源,进一步贴合了节能环保的政策。

上升管余热利用技术

焦化厂的炼焦过程中,从炭化室出来的荒煤气温度约为650~750℃,其热量约占焦炉输出总热量的36%左右。焦化厂因为工艺技术的影响而导致部分热量在上升管中流失,同时出现炉顶温度过高的情况,近几年随着新技术的不断发展,上升管余热利用技术逐渐开始大范围的推广,利用自动控制技术实现装置出口压力的稳定,可以实现工业连续化运行,回收的蒸汽在化产回收工序中进行应用,以此来提高焦化厂内部热量的应用效率,同时实现节能技术在焦化厂工业化中的应用。

焦炉加热优化控制

焦炉的焦饼成熟以前全部靠时间进行判断,存在过烧与焦饼不成熟的情况,容易引发环保及质量事故,目前焦炉加热优化控制技术不断发展、更新,适应生产需求,实时调整加热煤气流量和分烟道气力,并可以通过火落管理自动预判焦炭成熟情况,实时监控高低温炉号和异常炉号,实时监测和指导调整加热高向均匀性、横排均匀性,在满足工艺的条件下大幅降低煤气消耗量,实现节能目的。

其他方面

焦化厂工业电气自动化系统在运行过程中,功率会以热的形式散发出去,对于那些功率耗损较大的元器件尤为如此,比如,大功率晶体管、电阻及变压器等[3].此外,当电气系统所处的工作环境温度较高时,设备工作时产生的热量就不容易散发,致使设备的温度升高。比如,半导体器件对温度的变化非常敏感,温度过高会导致器件工作点增益不稳定、信号失真、发生漂移以及噪音增大,更有甚者会导致热击穿。所以半导体器件自身的温度不能太高,所以在进行设备选择时应该充分考虑散热问题。尽可能的利用设备特点解决散热问题,不新增散热设备加大工艺能耗,尤其是对于中压变频器的散热尽可能的利用设备本身自带的冷却风机将热风通过风管抽到变频器室外,减少变频器室空调的配置,这样可以实现年节约电能2万余kW·h/台。

3、加强节约电能管理知识培训

在终端能源利用中,电力是主要能源形式之一,也是优良的能源载体。人们的生活尤其是工业化生产大都是基于电能的利用,电能在终端利用中占有很大的比例,焦化厂也如此,随着工业电气自动化技术的高速发展,为科学合理使用能源提供了有力手段,但是有些焦化企业节能意识不强,积极性不高,最主要的原因是对用能和节能管理理论和技术缺乏认知,再加上其作为技术设备发展速度日新月异,因此只有全面保障生产人员专业技能掌握情况,才可进一步为提高焦化厂工业电气自动化系统水平,进而实现为节能奠定坚实的基础。因此为了有效提高焦化厂工业电气自动化系统人员管理能力,需定期对其进行专业提升培训,使其可以熟练掌握焦化厂工业电气自动化系统的发展方向与运用情况[5].确保焦化厂工业电气自动化系统能够在安全、稳定运行。

4、结语

为了有效提高工业电气自动化系统应在焦化厂节能技术上的应用,必须全方位的考虑设备选择、技术选择、工艺优化以及管理维护等。根据目前的技术发展在大力开展新技术的应用的同时对旧控制系统进行技术改造,提高焦化厂工业电气自动化系统的技术水平,并为其日后可持续发展提供巨大的动力。

参考文献

[1]黄伟斌.浅谈电气自动化技术在煤炭工业生产中的实践应用[J].矿业装备,2020(3):180-181.

[2]姜冬.节能技术在工业电气自动化中的应用[J].科学技术创新,2020(4):158-159.

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