灵虫糖宝
液压挡轮是用来控制回转窑窑体的轴向窜动,使轮带和托轮能够在全宽上均匀磨损,同时又能够保证窑体中心线的直线度,使大小齿轮啮合良好,减少功率消耗[1]。随着回转窑设备的大型化,液压挡轮对回转窑稳定运转的影响日益突出。挡轮装置出问题后,轻则回转窑减产减速运转,重则停窑检修。现就回转窑液压挡轮破坏的原因从设计、制造装配、安装调试、使用维护等四个方面进行分析,希望对设计人员、制造厂家、安装公司、回转窑使用厂家有所帮助。1设计问题由于设计院改进和优化设计与设备生产存在不同步性,因此会造成设备制造厂家在生产过程中重复出现同样的问题。(1)挡轮轴承的润滑。有的设计院挡轮主轴承采用极压锂基脂润滑,底部轴承采用稀油润滑。由于主轴承承受较大的交变应力,当润滑状况较差时,主轴承因缺少润滑油时容易被破坏,造成液压挡轮装置的失效。有的使用厂家提高润滑油油位,使主轴承也采用稀油润滑,润滑效果较脂润滑好,主轴承温度也较低[2]。(2)某设计院Φ4.8m回转窑挡轮采用一个双列向心滚子轴承和一个止推调心滚子轴承,由于两轴承间距较大,造成挡轮轴刚性不够,挡轮轴承受巨大的交变应力,在轴径过渡处产生疲劳断裂。
!天道酬勤!
不知道你是几个托轮几个挡轮,是不是角度大,可以再降低一些。如果合理的话可以设计多加一挡,毕竟是哪么笨重的东西。设计方面你可以免费电话咨询我们中州重工公司,技术员们帮你们解答一下 再给你介绍一下托轮的保养知识吧一、.陶粒砂回转窑设备常见的轴瓦温升原因及处理措施⑴因循环水不畅、量少或内部循环水管积垢或渗水造成的轴瓦温升。循环水不畅或量少容易引起轴瓦发热。当托轮内部循环水管老化产生漏水时,破坏了润滑油的黏度,使油质恶化,轴瓦温升。陶粒砂回转窑设备处理的措施为:酸洗循环水管,去除内部油污杂质;更换损坏的内部水管。目前陶粒砂厂常用的酸洗方法为槽式酸洗法,回转窑设备一般操作顺序为:脱脂-水冲洗-酸洗-水冲洗-中和-钝化-水冲洗等。⑵因瓦口间隙小引起的轴瓦温升。托轮轴瓦长时间使用,瓦与轴的接触角度越来越大,同时陶粒砂回转窑设备瓦口与轴的接触间隙也越来越小,小到一定程度,润滑油不能进入轴瓦的底部进行润滑,引起轴瓦温升。处理措施是:发现瓦口间隙较小,应及时修理,重新开瓦口,一般瓦口的间隙为0.003Dmm(D为托轮轴的直径)。⑶回转窑设备因润滑油引起的托轮瓦温升。陶粒砂回转窑设备托轮瓦润滑油长时间不换或保养不到,引起润滑油黏度降低、或油质乳化、或油内含有粉尘杂质等,都能引起轴瓦发热。处理的最好办法就是定期更换新油,并加强托轮轴瓦的保养力度。⑷托轮漏油及润滑装置脱落引起的轴瓦温升。因托轮轴密封不好,漏油严重,使油位降低,或润滑油勺脱落引起轴瓦温度升高。陶粒砂回转窑设备处理的措施是:搞好托轮密封,陶粒砂回转窑设备更换密封圈,紧固润滑勺。二、.由轮带引起的轴瓦温升及处理措施:⑴轮带与筒体垫板的间隙大引起的轴瓦温升。根据轮带的受力分析显示,回转窑筒体在350~380℃工作温度下,轮带受高温的影响,在轮带的垂直方向变形位移量最大。即在载荷的作用下,轮带的最高点向下移,轮带的最低点向上移,轮带被压变形,类似于一个平放的椭圆。当轮带与筒体垫板磨损严重,回转窑轮带与垫板之间的间隙过大时,轮带的变形椭圆度加大。当轮带的椭圆度超过2D‰时(D为轮带内、外径之和的平均值),就容易引起托轮轴瓦温升。同时,当轮带与筒体垫板的间隙过大时,若轮带两侧筒体出现较大的温差,温度高的一边筒体刚度下降,挠度增加,与轮带的接触面随之增大,而轮带另一端的接触面则变小,轮带两端与托轮的接触面发生变化,造成托轮两边轴瓦受力不匀,也引起轴瓦温升。⑵轮带与托轮表面受力集中引起的轴瓦温升。陶粒砂回转窑设备托轮与轮带在正常受力的情况下,其接触面光亮色泽程度应是一致的,轮带上无明显的纵向明暗条纹。若出现明暗条纹,光亮的一侧则表明轴承座的轴瓦受力偏大,反之另一侧偏小。若在轮带暗条纹处出现与托轮脱离接触缝隙,且暗条纹面积较大时,则托轮瓦将出现温升现象。处理措施是:将托轮慢慢调整,使轮带与托轮的接触面达到规定要求,一般60%以上。
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额 帅哥 你找到资料没有啊 有的话给我也分享一下啊 我也做这个 谢谢Q924870624
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